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風機選型與安裝

車間降溫負壓風機_風機振動原因處理

摘要: 風機作為鍋爐輔機的重要部分,關系到整個鍋爐機組的安全與穩(wěn)定運行,但在日常的運行中,火電廠鍋爐機組的重要輔機風機確會經(jīng)常出現(xiàn)一些故障,其中大部分故障是風機振動導致機組的壓負荷運行,甚至停爐進行處理,嚴重威脅到機組的安全穩(wěn)定運行,針對歷次處理風機故障經(jīng)驗的基礎上,通過分析、現(xiàn)場檢測、診斷,認為除塵器的除塵效率不穩(wěn)定和脫水效率低是造成風機振動的主要原因,通過采用改造除塵器沖灰水管道系統(tǒng)來穩(wěn)定除塵效率和提高除塵器脫水效率的措施順利解決問題。 
中國論文網(wǎng) http://www.xzbu.com/2/view-4915403.htm
  關鍵詞: 風機;振動;診斷;處理 
  中圖分類號:TS737文獻標識碼: A 
  一、風機振動診斷 
  1、原因分析 
  風機振動,一般來說我們首先要判斷出是風機本身在振動,還是因為帶動它的電機震動導致了風機的共振。 
  如果造成風機振動的原因是因為電機震動而引起的,那么就要從以下幾個方面來檢查電機:是否單相運行引起,可斷電再合閘,如不能起動,則可能有一相斷電;是否是機械摩擦生產(chǎn)振動,包括定子、轉(zhuǎn)子掃膛等;是否滾動軸承缺油或損壞;繞線轉(zhuǎn)子異步電動機轉(zhuǎn)子線圈斷路;動動機是否接線故障;軸是否彎曲;轉(zhuǎn)子或傳動帶是否平衡,車間降溫負壓風機;聯(lián)軸器有無松動;安裝基礎不平或有缺陷等等。 
  如果造成風機的振動原因來自風機本身,那么就要從以下幾個方面來進行檢查判斷:轉(zhuǎn)動部件(即葉輪)材料的不均勻性;制造加工誤差產(chǎn)生的轉(zhuǎn)子質(zhì)量不平衡;安裝、檢修質(zhì)量不良;風機主軸與電機主軸不同心,聯(lián)軸器安裝的不正確;地腳螺栓松動,底座地腳出現(xiàn)裂紋,基礎不牢固;鍋爐負荷變化時風機的運行調(diào)整不到位;轉(zhuǎn)子磨損或損壞,前、后導葉輪磨損、變形;風機變頻轉(zhuǎn)速沒有根據(jù)煙氣量及時進行調(diào)整;軸承及軸承座故障或已損壞;運行中的風機葉輪因煙氣中存在灰份導致掛灰產(chǎn)生不平衡;風機葉輪轉(zhuǎn)速達到臨界轉(zhuǎn)速(共振)引起振動等,都可能導致風機在很小的干擾力作用下產(chǎn)生振動。 
  大部分的風機振動都是因為葉輪不平衡造成的,葉輪在使用中產(chǎn)生不平衡的原因可大致分為兩種;一是干法除塵裝置引起葉輪不平衡的原因,主要以磨損為主;二濕法除塵裝置影響葉輪不平衡的原因,主要以結(jié)垢(掛灰)為主。不停爐處理葉片非工作面積灰引起風機振動 。這類缺陷常見于鍋爐引風機,現(xiàn)象主要表現(xiàn)為風機在運行中振動突然上升。這是因為當氣體進入葉輪時,與旋轉(zhuǎn)的葉片工作面存在一定的角度,根據(jù)流體力學原理,氣體在葉片的非工作面一定有旋渦產(chǎn)生,于是氣體中的灰粒由于旋渦作用會慢慢地沉積在非工作面上。機翼型的葉片最易積灰。當積灰達到一定的重量時由于葉輪旋轉(zhuǎn)離心力的作用將一部分大塊的積灰甩出葉輪。由于各葉片上的積灰不可能完全均勻一致,聚集或可甩走的灰塊時間不一定同步,結(jié)果因為葉片的積灰不均勻?qū)е氯~輪質(zhì)量分布不平衡,從而使風機振動增大。 
  解決葉輪結(jié)垢的方法很多,其中有噴水除垢方法,將噴水系統(tǒng)裝在引風機的機殼上,利用沖灰水即可對葉輪除垢,但這種方法每次停機除垢的時間較長,且除垢頻繁,影響引風機的正常運行;高壓氣體除垢,該系統(tǒng)采用與噴水系統(tǒng)相似的結(jié)構(gòu),這種裝置對葉片的除垢是快速有效的,它可以在引風機正常停機的間隙,開啟高壓氣源,僅用數(shù)十秒的時間即可完成除垢,由于操作簡單方便,一天可以進行許多次,不但解決了人工除垢費力、費時的問題,還明顯降低了整個機組的生產(chǎn)成本,但此方法需要有高壓氣源。 
  煙、風道的振動通常會引起風機的受迫振動。這是生產(chǎn)中容易出現(xiàn)而又容易忽視的情況。風機出口擴散筒隨負荷的增大,進、出風量增大,振動也會隨之改變,而一般擴散筒的下部只有4個支點,另一邊的接頭石棉帆布是軟接頭,這樣一來整個擴散筒的60%重量是懸吊受力。軸承座的振動直接與擴散筒有關,故負荷越大,軸承產(chǎn)生振動越大。針對這種狀況,在擴散筒出口端下面增加一個活支點,可升可降可移動。當機組負荷變化時,只需微調(diào)該支點,負壓風機外框,即可消除振動。經(jīng)過現(xiàn)場實踐效果非常顯著。該種情況在風道較短的情況下更容易出現(xiàn)。我們在實際工作中需總結(jié)經(jīng)驗,運行人員要勤巡查,密切注意引風機的運行參數(shù)是避免由煙、風道振動引起引風機振動行之有效的方法。 
  燃油鍋爐引風機前一般沒有電除塵,煙、風道較短,空預器的波紋板和定位板由于低溫腐蝕,波紋板腐蝕成小薄鋼片,小薄鋼片隨煙氣一起直接打擊在風機葉片上,一方面造成風機的受迫振動,另一方面一些小薄鋼片鑲嵌在葉片上,由于葉片的動不平衡使風機振動。這種現(xiàn)象是筆者在長期的實際生產(chǎn)中觀察到的結(jié)果。處理方法是及時更換腐蝕的波紋板,采用方法防止空預器的低溫腐蝕,提高排煙溫度和進風溫度(一般應高于60℃以避開露點),波紋板也可使用耐腐蝕的考登鋼或金屬搪瓷。 
  2、 現(xiàn)場檢測與診斷 
   現(xiàn)場檢測。經(jīng)過對外部的調(diào)整,風機頻繁振動情況無任何好轉(zhuǎn)跡象,對地腳和軸承進行檢查沒有發(fā)現(xiàn)問題。打開風機人孔進行檢查時,發(fā)現(xiàn)風機葉輪上掛灰量可達到12~14mm。且掛灰量分布不均勻。 
  分析診斷。對風機葉輪上的灰進行徹底清理后,靜態(tài)啟動風機,風機運行正常,軸承振動值為0.06mm,鍋爐帶滿負荷時風機振動值為0.07mm,完全達到了規(guī)定要求。但在鍋爐連續(xù)運行2天后,風機軸承振動值即可超過0.15mm,重復進行風機葉輪清灰后軸承振動值仍可保持在0.06~0.08mm。 
  可以看出風機振動的主要原因是葉輪掛灰產(chǎn)生不平衡造成的,且葉輪上掛的灰為濕灰。分析風機葉輪掛濕灰的原因,判斷為濕法除塵器除塵的除塵效率和脫水效率低,因此造成了風機葉輪不平衡而產(chǎn)生振動。磨損是風機中最常見的現(xiàn)象,風機在運行中振動緩慢上升,一般是由于葉片磨損,車間通風設備,平衡破壞后造成的。此時處理風機振動的問題一般是在停爐后做動平衡。 
  診斷結(jié)論。由以上分析、故障處理經(jīng)驗和現(xiàn)場檢測證明,因除塵器除塵和脫水效率低致使風機葉輪掛灰是風機產(chǎn)生振動的主要原因。 
  二、 風機振動的處理 
  考慮到到新改建的濕法除塵器主要的除塵段為文丘里除塵、脫水段為副塔的環(huán)行集水槽。對除塵器進行檢查發(fā)現(xiàn),文丘里除塵器就地壓力在0.15~0.3MPa之間經(jīng)常發(fā)生后變動,原因是沖灰水系統(tǒng)采用的單母管制,有多處用水點在同一系統(tǒng)中,其中有水力噴射器等不穩(wěn)定用水點,其根據(jù)要求不定時啟動,造成了整個沖灰水系統(tǒng)壓力的波動,沖灰水母管壓力在0.45~0.8Mpa范圍內(nèi)進行波動,從而影響到了文丘里就地壓力(文丘里除塵器就地工作水壓要求≥0.25Mpa),對副塔集水槽進行檢查時發(fā)現(xiàn)槽內(nèi)堵塞嚴重,排水不利,這就造成了內(nèi)部積水不能及時排除從而被帶入風機。 
  為保證文丘里的除塵效率,對沖灰水系統(tǒng)進行改造,設一文丘里除塵專用沖灰水母管,由一臺沖灰泵進行獨立供水,以保證文丘里工作壓力要求和穩(wěn)定性?刂聘彼蹆(nèi)環(huán)形噴水管壓力為0.1~0.2Mpa,將環(huán)形管上噴水孔由3mm改為φ12mm,以保證槽內(nèi)水流的平緩,避免水流在集水槽內(nèi)發(fā)生飛濺,并保證適當?shù)乃磕芗皶r帶走沉積的灰水。 
   結(jié)束語 
  經(jīng)過對除塵器沖灰水系統(tǒng)的改造和副塔環(huán)形管噴水孔的擴大后,風機運行情況穩(wěn)定,沒有再次發(fā)生振動而影響到鍋爐機組的正常運行。此次處理成功解決了風機因為掛灰而產(chǎn)生振動的問題,保障了鍋爐機組的安全與經(jīng)濟運行。 
  參考文獻: 
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