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風機選型與安裝

廠房通風降溫粉碎機風機維修的方法高壓變頻器在葛州壩水泥廠風機

粉碎機是使用較普遍的一種農(nóng)機具,粉碎機上的風機在工作過程中,由于轉(zhuǎn)速非常高,而且工作環(huán)境惡劣,封閉不嚴,沙土對風機會造成嚴重的磨損,使葉輪體與輪轂鉚釘頭脫落,以及鉚釘孔處出現(xiàn)疲勞裂紋。如何對風機進行維修就成了棘手的問題,維修方法稍有不當不但達不到修復的目的,還可能使風機徹底報廢。本文介紹了一種簡單實用的維修方法,以供參考。
風機都是經(jīng)過動平衡試驗的,因為其轉(zhuǎn)速高,所以對它的平衡要求也很高,特別是風機的葉輪,對外周的不平衡非常敏感,但對其心部的微小不平衡感要求不是很高。根據(jù)這個特點,對葉輪容易發(fā)生的故障,可以采用以下方法進行修復:
1.如果葉輪的鉚釘頭部被磨損,可以通過壓緊葉輪體與輪轂用電焊堆焊,讓磨損的鉚釘頭部回到原來的正常狀態(tài)。
2.對鉚釘孔處容易產(chǎn)生疲勞裂紋的情況,可用整根沒有用過的新焊條進行焊接修裂紋,但要以葉輪軸心線為中心對稱進行,將該裂紋處補焊剩下的焊條留在該處,再用一根新焊條修補相對稱的鉚釘孔裂紋,焊完后剩下的焊條與對稱鉚釘修補時剩下的焊條一樣長,以保證焊補上去的重量相等。若是對稱的鉚釘孔處無裂紋也要將焊條堆焊于此處,用來抵消對稱鉚釘孔裂紋處新補的焊接重量。按照這種對稱補重的方法焊接就可以修復裂紋。
3.對葉輪進行簡單的動平衡試驗,方法也很簡單。把葉輪支起后用手撥動使之輕輕旋轉(zhuǎn),達不到平衡的地方會停到最低點且左右擺動。若有偏重可在對面的葉輪上點焊,增加重量使其平衡,或者用角磨機磨去偏重葉輪的焊痕,也能達到平衡,這樣就可以把風機修復好進行正常工作了。注意,在對風機的修理過程中不能用電焊隨意點焊,將焊痕留到葉輪上,以免影響風機葉輪的平衡,達不到修復的目的,造成更大的損失。


>一、前言
  
  變頻調(diào)速技術(shù)現(xiàn)已被應用于各行各業(yè),我公司于2004年起開始將高壓變頻器應用于水泥行業(yè)的電機節(jié)能改造,至今已成功用于水泥廠窯尾通風機、高溫風機、窯頭EP風機、生料磨循環(huán)風機的節(jié)能改造,取得了許多成功的改造經(jīng)驗,并取得了顯著的經(jīng)濟效益。2006年1~2月,我公司對葛州壩水泥廠3#、5#窯的窯尾高溫風機及窯頭EP風機成功進行了變頻改造,下面對改造情況作一總結(jié)。
  
二、變頻調(diào)速節(jié)電原理
  
  異步電動機的變頻調(diào)速是通過改變定子供電頻率f來改變同步轉(zhuǎn)速而實現(xiàn)調(diào)速的,在調(diào)速中從高速到低速都可以保持較小的轉(zhuǎn)差率,因而消耗轉(zhuǎn)差功率小,效率高,是異步電動機的最為合理的調(diào)速方法。
  
  由公式n=60f/p(1—s)
  
  可以看出,若均勻地改變供電頻率f,即可平滑地改變電動機的同步轉(zhuǎn)速。異步電動機變頻調(diào)速具有調(diào)速范圍寬、平滑性較高、機械特性較硬的優(yōu)點,目前變頻調(diào)速已成為異步電動機最主要的調(diào)速方式,在很多領(lǐng)域都獲得了廣泛的應用。
  
  變頻調(diào)速具有如下顯著的優(yōu)點:
  
 。1)由設備設計余量而導致“大馬拉小車”現(xiàn)象,因電機定速旋轉(zhuǎn)不可調(diào)節(jié),這樣運行自然浪費很大,而變頻調(diào)節(jié)徹底解決了這一問題;
  
 。2)由負載檔板或閥門調(diào)節(jié)導致的大量節(jié)流損失,在變頻后不再存在;
  
  (3)某些工況負載需頻繁調(diào)節(jié),而檔板調(diào)節(jié)線性太差,跟不上工況變化速度,故能耗很高,而變頻調(diào)節(jié)響應極快,基本與工況變化同步;
  
 。4)異步電動機功率因數(shù)由變頻前的0.85左右提高到變頻后的0.95以上;
  
  (5)可實現(xiàn)零轉(zhuǎn)速啟動,無啟動沖擊電流,從而降低了啟動負載,減輕了沖擊扭振。
  
 。6)高壓變頻器本身損耗極小,整機效率在97%以上。
  
  對離心式風機而言,流體力學有以下原理:輸出風量Q與轉(zhuǎn)速n成正比;輸出壓力H與轉(zhuǎn)速n2正比;輸出軸功率P與轉(zhuǎn)速n3正比;即:
  
  Q1/Q2=n1/n2
  
  H1/H2=(n1/n2)2
  
  P1/P2=(n1/n2)3
  
  當風機風量需要改變時,如調(diào)節(jié)風門的開度,則會使大量電能白白消耗在閥門及管路工程阻力上。如采用變頻調(diào)速調(diào)節(jié)風量,可使軸功率隨流量的減小大幅度下降。變頻調(diào)速時,當風機低于額定轉(zhuǎn)速時,理論節(jié)電為
  
  E=〔1-(n′/n)3〕×P×T(kWh)
  
  式中:n-額定轉(zhuǎn)速
  
  n′——實際轉(zhuǎn)速
  
  P——額定轉(zhuǎn)速時電機功率
  
  T——工作時間
  
  可見,通過變頻對風機進行改造,不但節(jié)能而且大大提高了設備運行性能。以上公式為變頻節(jié)能提供了充分的理論依據(jù)。
  
三、窯尾高溫風機工程簡介
    旋窯是一個有一定斜度的圓筒狀物,預熱機來的料從窯尾進入到窯中,借助窯的轉(zhuǎn)動來促進料在旋窯內(nèi)攪拌,使料互相混合、接觸進行反應,物料依靠窯筒體的斜度及窯的轉(zhuǎn)動在窯內(nèi)向前運動。窯內(nèi)燃燒產(chǎn)生的余熱廢氣,在窯尾高溫風機的作用下,通過預熱器對進入窯尾前的生料進行預熱均化,降溫后的余熱廢氣再通過高溫風機抽出進入廢氣處理(除塵及排出)。
  
  葛州壩水泥廠的3#、5#窯,日產(chǎn)分別為2000t、2500t,到現(xiàn)在運行已近多年。生產(chǎn)線原配置的余熱發(fā)電機組,由于發(fā)電成本較高,現(xiàn)已停產(chǎn)。
  
  日產(chǎn)2500t的5#窯生產(chǎn)線,高溫風機電機配置為6kV1600kW,窯尾EP風機配置為6kV280kW。日產(chǎn)2000t的3#窯生產(chǎn)線,高溫風機電機配置為6kV1400kW,窯尾EP風機配置為6kV260kW。在高溫風機的電機與風機之間,配有液力耦合器對風機進行調(diào)速,整個工藝過程主要是通過DCS的控制來調(diào)節(jié)液力耦合器的速度從而調(diào)整風機的風量,達到控制窯內(nèi)負壓。窯尾EP風機依靠風門來進行調(diào)節(jié)。
  
  由于使用年限較長,目前液力耦合器漏油嚴重,運行中每天需加油2~3次,以補充漏油,油面調(diào)整的控制回路失靈不能自動調(diào)節(jié),在運行中靠手動調(diào)節(jié)置于固定轉(zhuǎn)速比。在運行是時仍靠風機擋板進行風量調(diào)節(jié),當窯工程工況變化較大時,現(xiàn)場值班人員根據(jù)中控制室的指令對液力耦合器的勺桿進行手動調(diào)節(jié),運行操作非常不便。
  
  前段時間,水泥廠準備對兩條生產(chǎn)線進行提產(chǎn),但由于高溫風機中液力耦合器漏油嚴重,出力受到限制,不具備提產(chǎn)的條件,故提產(chǎn)一直未能實現(xiàn)。
  
  2006年1~2月,我公司為該水泥廠2000t、2500t兩條生產(chǎn)線的高溫風機及窯頭號EP風機進行了變頻調(diào)速改造,目前運行情況良好,2000t的生產(chǎn)線的產(chǎn)量目前達2300t,2500t的生產(chǎn)線的產(chǎn)量目前達2900t,而高溫風機變頻調(diào)節(jié)的耗電量還稍少于原液力耦合器調(diào)節(jié)的耗電量。
  
四、高溫風機變頻改造方案
  
  經(jīng)過對原工程進行分析,對原工程的風壓控制由原來的液力耦合器調(diào)節(jié)改為變頻器調(diào)節(jié),即取消原液力耦合器,將電機與液力耦合器之間用一連接軸取代液力耦合器連通,而由變頻器對電機本身進行調(diào)速,最后達到調(diào)整窯尾預熱器(高溫風機入口)的壓力為工況要求值。
  
  變頻器設備接入用戶側(cè)高壓開關(guān)和擬改造電機之間,,變頻器控制接入原有的DCS工程,由DCS工程來完成正常操作。

  為了充分保證工程的可靠性,變頻器同時加裝工頻旁路裝置,可在故障時將電機切換至工頻狀態(tài)下運行,且切換方式為自動切換。變頻器故障時,電機自動切換到工頻運行,這時風機轉(zhuǎn)速會升高,風壓會發(fā)生很大變化,影響窯內(nèi)物料的煅燒質(zhì)量,故此時應及時在DCS上對高溫風機的風門進行及時調(diào)節(jié),降低風機輸出風量至工況要求值。
  
  變頻器及其工頻旁路開關(guān)由變頻器整體配套提供。電機、高壓斷路保留了用戶原有設備。
  
  根據(jù)水泥廠提供的負載參數(shù)及運行工況,我公司為3#窯尾高溫風機配置SH-HVF系列高壓變頻器,其主要參數(shù)為:變頻器型號SH-HVF-Y6K/1800,隔離變壓器容量1800KVA,旁路開關(guān)柜容量400A。為5#窯尾高溫風機配置SH-HVF系列高壓變頻器,其主要參數(shù)為:變頻器型號SH-HVF-Y6K/2000,隔離變壓器容量2000KVA,旁路開關(guān)柜容量400A。
  
五、改造過程簡述
  
  由于原電機控制為液力耦合器調(diào)速,為了安裝變頻器,必須重新設計變頻器專用房。根據(jù)現(xiàn)場環(huán)境,我們選擇在高壓配電室旁另建一變頻器專用房,此地方距高壓室較近,動力電纜敷設方便。
  
  由于現(xiàn)場灰塵較大,而變頻器為強迫風冷,設備內(nèi)空氣流通量較大,為保障變頻器盡量少受外界灰塵的影響,在房間通風設計上,設計了兩扇大面積專用進風窗,房間不另設其它窗口,基本上是密閉設計。通風窗采用專用過濾棉濾網(wǎng),這樣使進入變頻器室內(nèi)的空氣經(jīng)過通風窗濾灰,進入變頻器室內(nèi)的灰塵大大減小。
  
  由于本變頻器功率較大,為保證足夠的通風冷卻效果,在變壓器柜頂和功率柜頂分別獨立安裝了一整體風罩,與各自的出風口連成整體,保證變頻器整體冷卻通風要求。
  
  為減小安裝成本,動力電纜保留了原高壓柜至電機的電纜,將電纜原接線由高壓柜牽至變頻器,再重新由高壓柜到變頻器敷設一根動力電纜,由于變頻器房緊鄰高壓室,此電纜長度較短。
  
  變頻改造后,由于需要取消原液力耦合器,我們按照液力耦合器的聯(lián)接尺寸設計制作了一套直接連接軸來代替液耦。連接軸的基座安裝尺寸、軸連接中心尺寸、軸徑尺寸、軸與電機及風機側(cè)的連接靠背輪均與原液耦一致,安裝時,僅需將原液耦拆除,將連接軸代替液力耦合器,現(xiàn)場僅作少量調(diào)整即可達到安裝要求,而不用對風機及電機作任何調(diào)整,安裝方便快捷。
  
六、變頻改造節(jié)能情況
  
  變頻改造前后,我們對相應的運行數(shù)據(jù)進行了統(tǒng)計,現(xiàn)將部分數(shù)據(jù)分析整理如下。

  注:上述數(shù)據(jù)為改造后窯工程產(chǎn)量增加的條件下風機耗電對比,由于現(xiàn)在產(chǎn)量提高,風機耗電量下降不多,從上兩表中可計算出各風機相應的節(jié)電功率。
  
  5#窯高溫風機節(jié)電功率:1550-1500=50(kW)
  
  5#窯窯尾EP風機節(jié)電功率:154-100=54(kW)
  
  3#窯高溫風機節(jié)電功率:1260-1200=60(kW)
  
  3#窯窯尾EP風機節(jié)電功率:138-70=68(kW)
  
  根據(jù)我們在設備調(diào)試和開窯過程中記錄的數(shù)據(jù),5#窯在2500t的產(chǎn)量下,高溫風機6kV側(cè)電流為約136A,耗電功率約為1360kW,比改造前同產(chǎn)量耗電功率下降約190kW。3#窯在2000t的產(chǎn)量下,高溫風機6kV側(cè)電流為約106A,耗電功率約為1060kW,比改造前同產(chǎn)量耗電功率下降約200kW。按年運行7000小時計算,可推算出兩臺高溫風機的節(jié)電量及節(jié)電效益。
  
  5#窯高溫風機:
  
  節(jié)電功率:1550-1360=190(kW)
  
  年節(jié)電量:190kW×7000小時=133萬kWh
  
  年節(jié)電效益:133萬kWh×0.5元/kWh=66萬元
  
  3#窯高溫風機:
  
  節(jié)電功率:1260-100=200(kW)
  
  年節(jié)電量:200kW×7000小時=140萬kWh
  
  年節(jié)電效益:140萬kWh×0.5元/kWh=70萬元
  
  此為估算節(jié)電值。變頻改造的另一大收益為提高了窯工程的產(chǎn)量近1.2倍,由此而產(chǎn)生的增產(chǎn)效益是非常大的。
  
七、變頻改造總結(jié)
  
  根據(jù)我公司對水泥廠高溫風機的高

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