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風機選型與安裝

山東負壓風機選購工業(yè)吸塵器通風機應該注意的問題高壩洲水電站大

  工業(yè)吸塵器通風機的種類繁多,由于作用、原理、壓力、制作材料及應用范圍的不同,在選擇購買工業(yè)吸塵器通風機時,要根據(jù)用途的不同,選擇適宜的工業(yè)吸塵器通風機。選購工業(yè)吸塵器通風機時要注意以下幾點:

1.要先去了解工業(yè)吸塵器通風機的品種、規(guī)格和產(chǎn)品特點,以及產(chǎn)品的質(zhì)量和生產(chǎn)廠家后續(xù)的服務。

2.要根據(jù)工作現(xiàn)場不同性質(zhì)的氣體,選擇相對應的通風機。如高溫場合或高溫氣體要選擇高溫通風機,腐蝕性氣體的要選擇防腐通風機,含煤粉氣體,要選煤粉通風機,有爆炸和易燃可能性的氣體,要選防爆通風機。

3.避免采用通風機并聯(lián)或串聯(lián)工作。如必需采用通風機聯(lián)合工作時,一定要選擇同型號同規(guī)格及同一批次的通風機并聯(lián)或串聯(lián),需要注意的是,在串聯(lián)工作時,第一級到第二級的通風機之間要有管路聯(lián)結(jié)。

4.要選擇低噪聲的工業(yè)吸塵器通風機,一般是效率高、葉輪圓周速度低的通風機,同時也要采取一些消聲措施,例如配有專門的消聲設備、采用減振器,如彈簧減振器或橡膠減振器通風機和電動機的摩擦振動。

5.工業(yè)吸塵器或除塵工程如果要更換通風機,要考慮原通風機大小和安全運行充分利用的問題。考慮原通風機的運行情況和以往的存在問題,來綜合確定通風機的型號參數(shù),以免所選用的流量、壓力不能滿足實際運行的需要。

6.根據(jù)工作現(xiàn)場不同性質(zhì)確定通風機的機型后,要挑選同類產(chǎn)品中效率高、機號小、調(diào)節(jié)范圍較大的。還要考慮當?shù)貧鈮汉徒橘|(zhì)溫度對風機特性的修正。

7.當工業(yè)吸塵器的電機功率小于75kW時,通風機可不裝設啟動用的閥門,但如果是高溫氣體而選用離心鍋爐引風機時,應設啟動用的閥門。



摘要:高壩洲水電站年夜壩2000年4月底下閘蓄水,2001年頭11壩段左右側(cè)橫縫泛起漏水,采用騎縫孔灌注聚氨脂膨脹阻滲塞方式進行處置,取得較好效果。

關(guān)頭詞:漏水處置年夜壩橫縫高壩洲水電站

1、工程概述

高壩洲水電站位于湖北宜都市境內(nèi),是清江畔流開發(fā)三個梯級中最下流的一個梯級電站,上距隔河巖水電站50km,下距河口12km。樞紐主要建筑物有電站建筑物、擋泄水建筑物、消能建筑物及垂直升船機。年夜壩為砼重力壩,最年夜壩高57m,壩頂▽83.00m,壩頂全長439.5m,共分23個壩段,其中9~11壩段為深孔泄流壩段。電站廠房安裝三臺發(fā)機電組,單機容量84mw,總裝機252mw,年平均發(fā)電量8.98億kwh。高壩洲水電站正常蓄水位▽80.00m,死水位▽78.00m,水庫總庫容4.863億m3,調(diào)理庫容0.537億m3。壩址區(qū)出露的主要巖層為白云巖、泥質(zhì)白云巖及灰?guī)r。壩基巖體中斷層、層間剪切帶經(jīng)過灌漿處置后,防滲及凝結(jié)效果較好。

該工程于1996年10月開工,1999年6月經(jīng)由過程早期蓄水驗收,水庫蓄水至▽61.0m左右;2000年三月,除在建的升船機工程之外,樞紐工程基本完成;2000年4月,經(jīng)由過程蓄水前驗收;2000年4月30日,水庫正式下閘蓄水。

2001年頭,發(fā)現(xiàn)年夜壩10-11壩段與11-12壩段閘墩墩尾橫縫漏水。建設單元對此很重視,屢次召集設計、監(jiān)理和施工單元人員觀察現(xiàn)場,計議研究檢查處置方案、聘請國家電力公司華東勘測設計研究院材料研究所專家進行技術(shù)咨詢,并組織有關(guān)人員考查了遼寧參窩水庫年夜壩橫縫滲漏處置方案。

2、年夜壩滲漏處置方案的探討與肯定

1、滲漏檢查與緣由分析

2001年3月,憑據(jù)會議計議定見,設計安插了四個φ75mm斜穿縫面的檢查孔,其中檢1#、檢3#在壩頂▽83m,檢2#、檢4#在墩尾ñ62m平臺。五月又做了年夜量的彌補檢查及嵌縫工作,并在頂壩▽83m增布檢5#~檢8#4個檢查孔(見圖1)。嵌縫檢查、鉆孔資料如表1。

圖1

高壩洲橫縫檢查資料統(tǒng)計表表1

項目

孔數(shù)

孔徑

進尺

備注

檢查鉆孔

7個

φ75

261.40

其中9-10橫縫檢查孔1個13m

水玻璃嵌縫

216m

總長

鑿槽貼橡皮環(huán)氧嵌縫

22.0m

斜穿縫面的檢1#~檢4#孔主要檢查縫面漏水量年夜小、涌水壓力、縫內(nèi)水位、縫面連通情況等。檢5#~檢8#孔主要檢查砼質(zhì)量情況;止水片埋設質(zhì)量;建基面巖體與砼連系情況和砼裂縫與橫縫連通情況。另外,還放下深孔檢修門,開啟工作孤門,檢查了檢修門與孤門之間砼質(zhì)量等情況。對兩條橫縫檢查孔灌水實驗與孔內(nèi)水位、出水量及連通情況的測試資料見表2。

檢查孔測試資料統(tǒng)計表表2

孔號

孔深

高程

檢測

日期

壓力

(mpa)

涌水壓力

(mpa)

漏水量

(升/分)

孔內(nèi)水位高程(m)

備注

檢1

23.07

83

5.7

0.13

65~64.3

(11~12壩段)

檢2

12.13

62

5.7

0.13

180

65~64.3

(11~12壩段)

檢3

23.07

83

5.7

0.04

64~64.3

(10~11壩段)

檢4

12.13

62

5.7

0.04

120

64~64.3

(10~11壩段)

檢5

49.2

83

7.12

0.1

0.2~0.6

僅▽34~▽44m

為6.8升/分

檢6

48.9

83

7.12

0.1

0.1~0.4

僅▽34.1~▽49.3m為1.2升/分

檢7

83

未施工

檢8

83

未施工

檢9

13

62

穿過縫面失水

經(jīng)由過程年夜量的檢查工作,初步分析判斷:

①閘室砼無較著砼裂縫;

②壩體廊道內(nèi)檢查,凝結(jié)、帷幕防滲效果較好,排水孔出水量較小,小于設計尺度,壩體砼與基巖膠接是好的。經(jīng)由過程基巖層面和裂隙向橫縫滲漏的可能性不年夜。

③憑據(jù)檢測資料分析,橫縫漏水的緣由,極有多是壩體橫縫兩道止水片局部破損,致使止水失效或兩道止水片四周砼澆筑不密實而發(fā)生繞滲。

2、處置方案的提出與選擇

經(jīng)由過程兩個多月的檢查試探和緣由分析,提出了以下五種處置方案:

①斜穿縫面鉆孔化灌方案:該方案是對有外漏的部位進行鑿槽貼橡皮,用環(huán)氧嵌縫阻漿;哄騙已有的斜穿縫面的檢查孔作為灌漿孔,并在壩頂▽83m和墩尾▽62m平臺增布斜穿縫面且高程分歧的灌漿孔灌dh-814聚氨酯快速堵漏膠。該方案的優(yōu)點是采用化學灌漿工藝,操作簡潔;錯誤謬誤是全縫面灌注,壩體橫縫可能失往伸縮作用;堵漏效果紛歧定靠得;還可能由于灌漿壓力,致使閘墩結(jié)構(gòu)的破壞。

②騎縫化學阻滲塞方案:首先在壩頂止水片下流近處鉆垂直騎縫孔,哄騙已有的嵌縫措施阻水,下降縫面滲流速度,用速凝化灌材料注進騎縫鉆孔中,形成阻滲塞止水。該方案優(yōu)點是只灌鉆孔,施工工藝簡單;削減經(jīng)由過程縫面流失的漿量,處置造價低;錯誤謬誤是鉆孔精度要求較高,一旦發(fā)生偏離,則難以保證阻水效果。

③上游橫縫水下灌漿:哄騙水下施工技術(shù),在上游面橫縫鑿槽嵌縫,粘貼一層防滲材料,并埋設灌漿管,對止水片到上游面的橫縫區(qū)域灌化學材料,形成一道新的止水帶,聯(lián)合阻止庫水進進橫縫。該方案直接有用,有較強的針對性,錯誤謬誤是:上游面鑿槽粘貼,必需清挖直至基巖,水下施工工作量年夜;工藝復雜;水下作業(yè)質(zhì)量難以保證;處置成本較高;且本工程上游面至止水片距離較長,灌漿工作量年夜。

④泥青灌注樁止水:泥青灌注止水法,簡單地說就是先將瀝青改性加熱至200o~230oc使之成為流動狀態(tài),用一雙層保溫管將熱瀝青送至孔內(nèi),形成止水瀝青柱。該方式直觀、堵漏效果好。錯誤謬誤:操作工藝復雜,尤其是在水溫較低的動水條件下,難以保證孔內(nèi)溫度不低于170℃;其次是施工平安問題突出;三是隨著熱瀝青液面上升,保溫管不竭上提,拆卸堅苦;會發(fā)生段與段之間不接連現(xiàn)象;四是處置造價高。

⑤放空水庫,鑿槽嵌縫止水法:該方式是放空水庫,在橫縫處清淤,對全縫鑿槽、嵌縫、概況粘貼防滲材料。優(yōu)點是堵漏止水靠得住,錯誤謬誤是削減發(fā)電經(jīng)濟損失年夜,處置造價高。

起頭處置時,按第一方案,在10-11壩段橫縫實施,并已鉆了部門灌漿孔,同時研究第二方案。隨著檢查工作的深進,建設公司分析研究了國內(nèi)外相關(guān)工程實例和資料,從技術(shù)、經(jīng)濟的角度頻頻比力論證,最后遏制第一方案施工,改用第二方案,即騎縫化學阻滲塞方案。

采用化學阻滲塞方案,首先應肯定騎縫位置及孔徑。高壩洲水電站年夜壩每道橫縫均設有兩道止水片,兩道止水片之間的距離為0.4m或0.6m。鉆孔位置選擇有兩種,一是選在兩道止水片之間,斟酌到止水片安裝泛起誤差或鉆孔偏斜,則會對止水片造成進一步破損,且由于止水片在垂直面呈折線安插,鉆孔沒法深進基巖,故被拋卻;二是選在止水片下流近處,不會傷及止水片。其次是肯定孔徑,孔徑太小,由于砼施工中橫縫泛起左右偏移,不能保證鉆孔騎縫效果和阻滲塞的有用厚度;孔徑過年夜,會增年夜造價。經(jīng)分析,肯定在止水片下流0.5m和2.0m處的橫縫上安插φ219mm垂直騎縫鉆孔,騎縫孔見安插圖2。為保證鉆孔高精度的孔斜率,選定湖南中南巖土工程有限公司。該隊伍正是在三峽工程中負責倒垂孔施工的,具有倒垂孔施工經(jīng)驗。

圖2

3、堵漏材料選擇與實驗

處置方案肯定后,堵漏材料的選用就是該方案的關(guān)頭技術(shù)問題;瘜W阻滲塞應具有四個主要性能:一是具有膨脹性,保證阻滲塞塞緊塞牢;二是能順應伸縮縫頻頻開合變形,具有一定的彈性和柔韌性;三是能在水中快速凝固,不被滲流水沖蝕帶走;四是凝結(jié)體的抗?jié)B性能知足設計防滲要求。憑據(jù)這些要求,顯然只有水溶性彈性聚氨酯材料可供選擇,其他如水泥、環(huán)氧等干縮性材料均不合適。設計單元推薦采用dh-814聚氨酯快速堵漏膠基本合適設計提出的上述四種主要性能要求,且在葛洲壩工程和本工程砼裂縫處置與堵漏施工中均采用過。該材料主要技術(shù)指標如表3。

dh-814聚氨酯堵漏膠技術(shù)指標表表3:

項目

指標

粘度

30-300

密度

1.02-1.10g/cm3

膨脹度

150-300

粘捻強度

>2mpa(干燥狀態(tài)與砼)

凝膠時間

幾十秒~數(shù)十分鐘

凝結(jié)全抗分流

0.3mpa24小時不滲水

為了削減漿液流失下降造價,改良凝結(jié)體質(zhì)量,拔取合適的凝膠時間,我們做了屢次現(xiàn)場實驗:一是肯定凝膠時間,二是摻粘土粉實驗,實驗證實摻10~15的粘土粉后所形成的復合材料,凝膠時間可縮短為15~20分鐘,而且不沉淀,不離析,遇水后還可改善膨脹特征。經(jīng)由過程上述實驗準備,為堵漏灌漿順遂形成阻滲塞打下了優(yōu)秀根蒂根基。

4、鉆孔灌漿工藝與施工  化學阻滲塞是用普通鉆孔灌漿工藝來實現(xiàn)的。其施工工序:開孔→埋孔口管→鉆孔→測斜→打撈孔底殘留物→鉆孔驗收→灌水實驗→孔內(nèi)電視→灌漿→檢查→封孔等?仔甭拾匆蟮竭_孔深的1‰。11-12壩段橫縫的灌1#與灌2#孔均鉆到廊道頂部以上0.5m終孔,孔深40.5m,響應高程為42.5m,距建基面10.5m;10-11壩段橫縫的灌1#與灌2#孔深進基巖0.7m,孔深52.7m,F(xiàn)實鉆孔偏斜率<0.5‰,最年夜盡對誤差值僅2.5cm。鉆孔邊緣距橫縫最小距離>5cm,造孔質(zhì)量完全知足設計要求。鉆孔驗收落后行簡略單純灌水實驗和孔內(nèi)電視,領(lǐng)會漏水量年夜小和滲漏位置;憑據(jù)滲漏量年夜小肯定漿材的凝膠時間和備漿量。因灌漿孔是騎縫一次造孔,所以灌漿采用全孔自流式注進法,即把灌漿皮管插進孔底,以漿趕水,迂水固化;注漿時隨著漿面的上升,提升皮管,始終連結(jié)皮管出口在漿面以下2~4m左右,讓自由發(fā)泡區(qū)段與漿面同時上升,從而保證漿柱充填豐滿密實和整體接連。為此,施工中接納了以下幾條主要措施:

①灌漿前對機械裝備進行檢查維修調(diào)養(yǎng),并用水試灌,在確無機械故障和管道通順時,方可開灌;

②灌前作好材料凝膠時間實驗工作。測定水溫(一般在16oc左右)、氣溫(一般在30℃~35℃左右)等;檢測粘土粉細度及計較配比;量具、量杯、泵稱、攪拌用具等,準備齊全。

兩條橫縫共鉆四個騎縫孔,造孔進尺186.4m。處置分兩次進行,第一次是在2001年8-9月劃分對兩條橫縫的下流側(cè)的鉆孔(2#)進行灌注。11~12壩段2#孔采用dh-814純漿液灌注,10-11壩段2#孔采用dh-814摻10-15粘土粉灌注。灌漿竣事后15天,對11-12壩段2#打一斜穿灌2#孔的檢查孔(如圖3),孔徑為φ168mm,孔深20.50m,響應高程為62.50m,進行灌水檢查,灌水率為116.5l/min,并對檢查孔進行灌漿,漿材中摻進10的粘土粉;灌漿竣事3天后,又對檢查孔掃孔,再次做簡略單純灌水實驗,灌水率為51l/min,接著進行復灌封孔。同時進行芯樣觀察:發(fā)泡區(qū)從上到下呈漸變狀態(tài),越下越密實,固化膠結(jié)越好,固化體剛性較年夜,浸水膨脹甚小。

圖3

第一次處置兩個灌2#孔,灌漿進尺93.2m,灌進漿材7122kg。11-12壩段檢1#孔深20.50m,灌進漿材1008kg。灌漿竣事50天后,對縫面漏水量進行測定。灌前灌后漏水量檢測對照如表4。

灌前灌后漏水量對照表表4

橫縫

時間

10-11

11-12

備注

灌前

120

180

5月7日測試

灌后

7.9

<1

11月9日測試

經(jīng)由過程灌水實驗與灌后滲漏量變化觀測,發(fā)現(xiàn)鉆孔灌水時,縫面張開,漏水量較著增年夜,灌漿時也是如斯;待灌水、灌漿竣事若干天后,漏水量起頭逐漸削減。緣由多是一方面壩體恢復彈性變形比力緩慢,縫面逐漸閉合有一時間進程,二是由于庫水溫度較低,灌漿材料在孔內(nèi)凝膠固化速度、凝固體膨脹速度較緩慢。漏量變化曲線如圖4:

圖4

5、第二次處置

2002年元月,由于溫度下降,壩體、段縮,縫面斷開,原縫面滲水最有所增加,11-12壩段漏量最年夜到達43l/min。據(jù)分析,可能采用的dh814聚氨酯快速堵漏膠剛性較年夜,彈性不足,遇水膨脹性能較差,阻滲塞不能順應縫的伸縮變形的緣由。是以,在2002年元月3日,對兩個壩段1#孔改用華東勘測設計研究院生產(chǎn)的lw-ⅱ型水溶性聚胺酯材料灌注,灌注工藝與原先的基底細同,灌后約10分鐘,縫面基本遏制漏水,取得了優(yōu)秀的堵漏效果。lw-ⅱ型材料的主要性能以下:

項目

指標

粘度(25℃mpas)

200±30

比重(g/cm3)

1.05~1.1

凝膠時間

幾分至幾十分可調(diào)

粘結(jié)強度(mpa)

>0.7

抗拉強度(mpa)

>2.1

伸長率()

>130

包水量(倍)

>20

遇水膨脹倍數(shù)()

>100

注:現(xiàn)實灌漿處置時可能需要添加固化劑等助劑,性能指標略有變化。

6、結(jié)語

高壩洲水電站10-12壩段兩條橫縫漏水處置工作于2002年3月全數(shù)竣事,經(jīng)第一次處置滲漏量由原來的180l/min,削減到1l/min以下。第二次處置后,已基本不漏,防滲效果較著,選用滲縫化段阻滲塞方案是成功的。

采用騎縫孔處置年夜壩橫縫漏水的方式,在其他工程已有先例,但由于高壩洲工程年夜壩漏水的橫縫結(jié)構(gòu)特殊,處置較為復雜,只有采用彈性較好的材料才能到達更好效果,采用lw-ⅱ型水溶性聚氨酯材料處置年夜壩伸縮縫的滲漏比dh814聚氨酯快速堵漏膠更為合適。



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