一、工程說明 眉山金杯化工離心式造氣風機,在2005年2月份投入運行后,因實際工況為三臺爐輪流吹風,閥門啟停頻繁,電機電流波動大;閥門全關時又有憋壓喘氣現(xiàn)象,使得機械磨損嚴重,又消耗了大量電能。 針對此離心式風機工作現(xiàn)狀,我公司從機械、控制兩方面" />

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通風降溫工程250KW離心造氣風機變頻節(jié)能改造高壓功率變頻器在電

>一、工程說明

  眉山金杯化工離心式造氣風機,在2005年2月份投入運行后,因實際工況為三臺爐輪流吹風,閥門啟停頻繁,電機電流波動大;閥門全關時又有憋壓喘氣現(xiàn)象,使得機械磨損嚴重,又消耗了大量電能。

  針對此離心式風機工作現(xiàn)狀,我公司從機械、控制兩方面著手制定改造方案:

  首先對風機進風閥門進行改造,在進風口加裝偏心配重閥門,采用合理配重,使其在吹風閥門打開時在離心力作用下自動開啟,在吹風閥門全關時在配重的作用下自動關閉(亦可采用液壓工程)。

  其次在控制環(huán)節(jié)本工程采用閉環(huán)控制方式,通過壓力傳感器采集出口風壓至變頻器,通過變頻器的PID回路調節(jié),調整輸出到電機的電壓、頻率參數(shù),從而調整電機的轉速,以達到出口風壓恒定的目的。在吹風閥門全關時風管壓力升高,變頻器改變輸出到電機的驅動電源參數(shù),降低電機及風機的轉速,使出口風壓下降至設定值,輸入電流大幅下降,從而節(jié)省了工程能耗。反之吹風閥門打開時,風管壓力降低,變頻器改變參數(shù),提高電機及風機的轉速,使風壓上升至設定值,從而保證了吹風時對工程風壓的要求。

  本變頻控制改造示意圖如下:

二、效益分析

  1.節(jié)電降耗效果顯著,可以節(jié)能15%-25%左右。以250KW電機為例,現(xiàn)工作電流為320A,則年節(jié)約電費見下表:


注1:用電度數(shù)計算公式:

380V(電壓)×320A(電流)×0.89(功率因數(shù))×1.732×24(小時)×330(年工作天數(shù))=1485000度

注2:電費按每度0.33元計算:

1485000×0.33=490050元

2. 解決了閥門全關時的憋壓喘氣現(xiàn)象,機械磨損減小。

3. 由于采用了閉環(huán)控制方式,工程穩(wěn)定性及控制精度相應提高


一、概述

  遼源熱電有限責任公司共兩臺100MW汽輪發(fā)電機組,總裝機容量200MW,主機、主爐設備,全部從俄羅斯引進,輔機為國產(chǎn)設備,第一臺發(fā)電機組于2000年12月并網(wǎng)發(fā)電,第2臺發(fā)電機組于2001年10月并網(wǎng)發(fā)電。

  廠內建有一座220KV變電站,兩臺發(fā)電機所發(fā)電量,除廠用外,通過兩條220KV線路送入工程。兩臺機組相繼投產(chǎn)后,廠用電率居高不下,占發(fā)電量的 13%左右。因此,在2000年初,公司領導班子決定,一定要在節(jié)能降耗和新廠穩(wěn)定生產(chǎn)上下大功夫,花大氣力,在穩(wěn)定生產(chǎn)和節(jié)能降耗方面做好工作。

  高壓變頻技術隨著功率元器件耐壓等級的提高和計算機應用技術的日趨成熟,在電廠的應用已相當普遍,節(jié)能效果及控制水平已被電力工程所認識。但在高電壓、大功率的設備上應用,我公司之前沒有嘗試,省內一些兄弟單位一樣沒有應用過,基本沒有這方面的經(jīng)驗。

  在2002年初,我們組織專業(yè)人員對國內外高電壓、大功率的變頻器這一新技術進行了考查、論證。既考察了國產(chǎn)的高壓大功率變頻器應用情況,也考察、論證了進口的高電壓大功率的變頻器應用業(yè)績。最后得出結論:國產(chǎn)高電壓、大功率變頻調速裝置,完全能夠適應我公司設備,具體如下幾點:

  1、 產(chǎn)品備件采購方便。
  2、 售后服務及時、周到。
  3、 變頻器計算機軟件全部漢化,人機界面比較友好,易于掌握。
  4、 國產(chǎn)大功率變頻器應該說不比進口的性能差,有的方面還優(yōu)于進口的變頻器。如一些進口的變頻器上,工控機仍是一些16位的單片機控制,且顯示器全部是英文代碼顯示,既不直觀又不易掌握。
  5、 造價比進口的低:公司決定在2號爐兩臺引風機上進行高壓變頻改造,并作了性能及價格的比較。

通過招標形式,我公司選用了北京利德華福電氣技術有限公司生產(chǎn)的HARSVERT-A06/130型高壓變頻器兩臺,于2002年6月28日簽訂了技術協(xié)議。設備于2002年8月到貨并開始安裝、調試,9月10日正式投入運行,現(xiàn)已累計運行2個多月,各運行參數(shù)均正常,與原有DCS工程接口通訊,方便遠方控制及就地操作,方便可靠,而且節(jié)能效果十分顯著。

二、改造過程及控制方式的選擇

  我公司2號爐及引風、變頻器技術數(shù)據(jù)如下:
  1、 鍋爐
    型號:E-420-13.7-560KT     飽和溫度:346℃
    額定蒸發(fā)量:420 t/h        給水溫度:228℃
    汽包工作壓力:15.7Mpa       排煙溫度:138℃
    過熱器出口蒸汽溫度:560℃
    廠家:俄羅斯西伯利亞動力機械公司

  2、 引風機電動機
    電機型號:Y1000-8/1180
    額定電壓:6000V
    額定功率:1000KW
    額定電流:119A
    額定轉速:743r/min
    絕緣數(shù)級:F級
    接線方式:Y接
    制造廠家:沈陽電機廠

  3、 2號爐1、2號引風機變頻器設置
    變頻器型號:HARVEST-A06/130
    輸出電壓:0-6000V
    額定電流:130A
    輸出頻率:0.5-50HZ連續(xù)可調
    制造廠家:北京利德華福電氣技術有限公司

  火力發(fā)電廠鍋爐引風機是鍋爐助燃的主要部分,將鍋爐燃燒產(chǎn)生的高溫煙氣經(jīng)靜電除塵器、煙囪排除的動力設備。在鍋爐燃燒負荷變化時,保證爐堂負壓、煙氣氧量及相應汽溫、汽壓,需要及時的調整吸風量。以前2號爐引風機采用調整引風機檔板,靠節(jié)流損失改變吸風量,浪費了大量的電能。采用高電壓大功率變頻器來控制引風機的吸風量,只是通過改變電機轉速n來實現(xiàn)的。由轉速公式可知 :
                  

n=60f *(1-S) /2P


其中:S- 轉差率
   n- 轉子實際轉數(shù)(r/min)
   f -電流頻率
   2p-電機的機對數(shù)

  可見,只要改變電機的電流頻率f,就可以實現(xiàn)電機的轉速調節(jié),高電壓大功率變頻器通過控制IGBT(絕緣柵雙極型電力場效應管)的導通和關斷,使輸出頻率連續(xù)可調。而且是隨著頻率的變化,輸出電流、電壓變化及功率變化,即達到了負荷大時轉速大,輸出功率大,負荷小時轉速小,輸出功率也小,因此變頻器的節(jié)能是最科學合理的。

  為了使引風機在變頻器故障時也能夠運行,變頻器設置了手動工頻旁路功能,即當變頻器故障時使電機脫離變頻器,將引風機轉到工頻狀態(tài)繼續(xù)運行。如下圖:


高壓變頻調速工程

  我們在選用工頻旁路工程時,沒有采用自動工頻旁路工程,是因為自動工頻旁路工程要采用真空接觸器,原件較多,因此,故障點要多,容易引發(fā)吸風機故障。

  在與原DCS操作工程接口時,因高壓變頻器的各控制信號及故障信號的輸出是標準的數(shù)字信號(開關量)和模擬信號(4-20mA電流源信號),因此與DCS工程可直接連接,接口連接十分方便。



通風降溫系統(tǒng)
廠房降溫
廠房負壓風機

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