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工程案例展示
風機選型與安裝
生產(chǎn)負壓風機使用風機前如何檢測風機葉HIVERT 變頻器在除塵風機
確保每個組件的最大價值,是風機發(fā)揮作用的基礎,假如在一些組件上不能確保風機的運用,那么運用作用就更加的不能得到確保,尤其是風機組件的完整性更是樞紐,咱們在運用風機之前就要檢查每個組件的運用情況,讓風機的運用作用盡量的發(fā)揮到最佳的狀態(tài),為了能讓風機每個組件發(fā)揮到最佳的作用,咱們?yōu)橛脩艄┙o了一下關(guān)于檢測葉片運用作用的辦法。
• 引言
大冶特殊鋼集團第四煉鋼廠的 7# 煉鋼爐為 60 噸國產(chǎn)交流電弧爐,采用布袋除塵方式,其除塵風機及電機的銘牌參數(shù)如下:
電機 離心引風機
型 號: Y6304-8 型 號: Y4-73No31 1 / 2 F
額定功率: 1600 kW 額定壓力: 570 - 375 mmH 2 O
額定電流: 192.3 A 額定流量: 470000 - 874000 m 3 /h
額定電壓: 6 kV 軸 功 率: 954 - 1185 kW
額定轉(zhuǎn)速: 744 rpm 額定轉(zhuǎn)速: 730 rpm
正常情況下,電爐每 70 分鐘生產(chǎn)一爐鋼,為一個生產(chǎn)周期,每個周期共分為 7 個步驟: 1 、加料, 3 分鐘; 2 、加鐵水, 3 分鐘; 3 、供電, 21 分鐘; 4 、供電供氧, 30 分鐘; 5 、采樣, 5 分鐘; 6 、出鋼, 5 分鐘; 7 、堵眼, 3 分鐘。在每個步驟中,電爐產(chǎn)生的煙氣量不同,對爐子的溫度要求也不一樣,因此需要調(diào)節(jié)除塵風機的風量,以滿足生產(chǎn)工藝的要求。若風量過大,損失爐內(nèi)熱量,延長生產(chǎn)周期,浪費能源;風量小,則導致爐內(nèi)溫度過高,可能燒毀設備。
原工頻運行時,通過調(diào)節(jié)進風口導流葉片調(diào)節(jié)風量,電機通過電抗器降壓完成工頻啟動。工頻啟動特別困難,且對電網(wǎng)沖擊較大,并造成電機籠條松動、有斷條的危險。一般啟動后不允許停機,電機始終滿負荷運行,電耗驚人。基于上述原因,四煉鋼決定對 7# 煉鋼爐除塵風機進行變頻改造。
變頻調(diào)速的優(yōu)越性已在通用變頻器中得到充分體現(xiàn),近兩年來,國產(chǎn)高壓變頻器業(yè)已成熟,取得了國內(nèi)眾多行業(yè)的認可,并逐步在生產(chǎn)中推廣應用。四煉鋼廠變頻改造項目部就此項目考察了幾家高壓變頻器生產(chǎn)廠商及其運行現(xiàn)場,最后通過招標選擇了在質(zhì)量、價格及服務上有一定綜合優(yōu)勢的武漢合康電氣有限公司。
• 變頻器選型及特性
變頻器容量選擇的一般原則是,額定輸出電流不小于電機的額定電流。當然,還要考慮實際應用工況,如負載性質(zhì)及實際功率,恒轉(zhuǎn)矩負載時容量應適當選大一些,而有些負載容量可以選小一些,比如葉輪切削后的水泵軸功率減小、鍋爐引風機所配的電機至少留有 30% 的余量等,這時建議根據(jù)實際功率選配變頻器,降低投資費用;環(huán)境溫度超過 40 ℃時,變頻器需降容使用;海拔高度超過 1000 米時 , 每升高 100 米 , 要求變頻器降容 1% 使用 。
電機額定電流 192.3A ,為了滿足 50Hz 時滿負荷運行要求,選用選用適合驅(qū)動高壓異步電動機的 HIVERT-Y06/220 高壓變頻器,額定輸出電流 220A ,其主要性能指標如下:
• 額定容量: 2250kVA
• 適配電機功率: 1800kW
• 額定電流: 220A
• 額定輸入電壓: 6kV ( -20% ∽ +15 % )
• 輸入功率因數(shù): 大于 0.96 (額定負載時)
• 效率: 大于 96% (額定負載時)
• 防護等級: IP30
• 運行參數(shù)自動記錄和輸出、自動故障記錄、限流功能、輸出電壓自動調(diào)整功能、瞬時停電自動跟蹤功能、單元旁路功能、 PID 功能等。
HIVERT 變頻器采用功率單元串聯(lián)疊波技術(shù),每相 5 單元串聯(lián),所有單元都是完全相同的一個三相輸入、單相輸出的交—直—交變頻器,原理見圖 1 ,其優(yōu)點是:
• 吸收低壓變頻器成熟的控制技術(shù)和通用功率器件,可靠性高;
• 輸入側(cè) 30脈沖不可控整流輸入,消 除了大部分由單個功率單元所引起的諧波電流, 大大抑制了網(wǎng)側(cè)諧波的產(chǎn)生。變頻器引起的電網(wǎng)諧波含量滿足 IEEE Std 519-1992和GB/T 14549-93《電能質(zhì)量 公用電網(wǎng)諧波》對諧波含量的最嚴格要求,無需安裝輸入濾波器;輸入功率因數(shù)高;
• 單元串聯(lián)脈寬調(diào)制疊波輸出,大大削弱了輸出諧波含量,輸出波形幾近完美的正弦波,無需輸出濾波裝置,可以驅(qū)動普通高壓電動機,保護電機絕緣不受 dv/dt 應力的損害;
• 采用全中文 WINNT 操作平臺, 12 英寸真彩 LCD 顯示,觸摸屏直接操作,更適合國人使用習慣;
• 輸入電壓范圍寬廣,更適合國內(nèi)電網(wǎng)條件;
• 功率單元模塊化結(jié)構(gòu),可以互換,維護簡單;
• 隔離 RS485 接口,采用 MODBUS 通訊規(guī)約,可以和單獨的上位機或大工程中的 DCS 聯(lián)接,實現(xiàn)智能化控制;
• 控制電源采用 220VAC 和高壓電源雙路供電,運行過程中 220VAC 掉電時,不影響變頻器正常工作;
• 直接高 - 高結(jié)構(gòu),體積小,效率高;
功率單元自動旁路功能,進一步提高了運行的可靠性;
• 工程方案
考慮到變頻器退出運行后,為了不影響生產(chǎn),確保除塵工程正常工作,工程需配置工頻旁路,當變頻器出現(xiàn)故障時,將電機投切到工頻下運行。
圖 3 旁路柜中,共有 3 個高壓隔離開關(guān),為了確保不向變頻器輸出端反送電, K2 與 K3 采用一個雙投隔離開關(guān),實現(xiàn)自然機械互鎖。當 K1 、 K2 閉合, K3 斷開時,電機運行在變頻狀態(tài);當 K1 、 K2 斷開, K3 閉合時,電機工頻運行,此時變頻器從高壓中隔離出來,便于檢修、維護和調(diào)試。旁路柜必須與上級高壓斷路器 DL 連鎖,旁路柜隔離開關(guān)未合到位時,不允許 DL 合閘, DL 合閘時,絕對不允許操作隔離開關(guān),以防止出現(xiàn)拉弧現(xiàn)象,確保操作人員和設備的安全。
工程中保留了原有啟動電抗器 CK ,同時保留原有對電機的保護及其整定,以確保電機工頻旁路時的啟動性能,及實現(xiàn)工頻旁路時對電機的保護和變頻運行時對變頻器的保護。
變頻器大約有 4% 的損耗,以熱量的方式通過柜頂離心風機帶到變頻器外,為了防止室內(nèi)環(huán)境溫度超過 40 ℃,采取了兩個措施:
• 墻體上安了裝兩臺 APB-60E 工業(yè)排氣扇,加強與室外空氣交換;
• 室內(nèi)安裝了兩臺 5P 工業(yè)空調(diào),夏天室外環(huán)境溫度超過 40 ℃時,以制冷方式確保室內(nèi)環(huán)境溫度。
• 控制方案
在煉鋼 周期的 7 個步驟中,對風量的要求不一樣,需要電機運行在不同的速度,其中第 1 、 2 、 5 、 6 、 7 步低速運行,第 3 、 4 步高速運行。變頻器設置六檔速度,分別為額定速度的 40% 、 50% 、 60% 、 70% 、 90% 和 100% ,操作按鈕裝設在爐前的控制室內(nèi),可根據(jù)煉鋼爐的實際工況選擇速度,并將運行速度檔反饋到按鈕指示燈上。
除塵工程的監(jiān)控在距離變頻器安裝現(xiàn)場約 80 米外的操作室內(nèi),變頻器通過 RS485 接口與操作室內(nèi)上位工控機聯(lián)接,雙方采用 MODBUS 通訊規(guī)約。操作室內(nèi)的工控機可以實現(xiàn)對變頻器的啟動、停機、復位和高壓分斷等控制(選擇上位控制允許時有效),設置變頻器各項參數(shù)設置(選擇上位參數(shù)設置允許時有效),調(diào)節(jié)變頻器給定頻率(選擇上位給定允許時有效),并實時監(jiān)視變頻器的運行工況。變頻器輸出頻率和輸出電流,以 4-20mA 方式反饋到 DCS 工程。
在保護方面,變頻器有兩對接點與高壓開關(guān)柜相連,一對接點是“合閘允許”,串聯(lián)于 DL 的合閘回路中,當處于變頻投入狀態(tài),而變頻器無控制電源或故障狀態(tài)時,高壓無法合閘。一對接點是“高壓分斷”,并聯(lián)于 DL 分閘回路,當變頻器在運行過程中出現(xiàn)故障或拍下高壓分斷自鎖按鈕時,分斷變頻器的高壓輸入電源。
• 變頻效果
變頻器 2 月 18 日運抵安裝現(xiàn)場,并于次日安裝到位。 2 月 23 日 7# 爐檢修停機,完成變頻器主電路接線和與高壓開關(guān)柜聯(lián)鎖接線,于下午 6 : 30 變頻器一次投運成功。
理論上,風機的風量 Q 與轉(zhuǎn)速成正比,風壓 H 與轉(zhuǎn)速的平方成正比,軸功率 P 與轉(zhuǎn)速的立方成正比。隨著轉(zhuǎn)速的降低,風機在維持效率不變(風阻不變?yōu)榍疤幔┑臓顟B(tài)下,軸功率以轉(zhuǎn)速的立方關(guān)系下降,電機消耗的電能急劇減。欢捎眠M口導流葉片調(diào)節(jié)時,風量下降導致風機效率降低和風壓的升高,運行工況偏離額定工況越遠效率越低,因此,風量雖然下降了,風機軸功率及電機消耗的電能變化并不大,這就是風機變頻調(diào)速的節(jié)能依據(jù)。
該風機在變頻改造前,工頻運行電流基本保持在 165-170A ,消耗功率約為 1530kW ,變頻改造后,實測運行參數(shù)見表 1 。
變頻運行時,一個周期內(nèi)的平均運行功率為 650kW ,與工頻運行相比,平均節(jié)約功率 880 kW ,一天節(jié)電量:
880 * 24 = 21120 度 / 天
按電價 0.46 元 / 度計算,一天節(jié)約電費:
21120 * 0.46 = 9700 元 / 天
除上述實實在在的電費節(jié)省外,變頻運行還帶來下列軟性效益:
• 實現(xiàn)電機軟啟動,延長電機使用壽命,減小啟動電流對電網(wǎng)的沖擊;
• 調(diào)節(jié)簡便,快捷;
• 易于實現(xiàn)智能控制,下一步準備改造成爐溫、煙氣閉環(huán)控制;
• 減小電爐熱量損失,節(jié)約能源;
• 降低風機噪音,改善環(huán)境;
• 降低風壓,延長風道及風機使用壽命等。
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肉眼觀察是大多數(shù)用戶都會運用的辦法,也是平常最常見的一種辦法,這種辦法當然簡樸,但并不能完全的掌握葉輪的情況,所以咱們?yōu)橛脩艄┙o了一些其他的檢測辦法。
運用熒光粉探傷將葉片涂上熒光粉,然后擦去。將轉(zhuǎn)子或葉輪移動到暗室中觀察,有裂紋處,熒光粉擦不掉而會發(fā)光。這種辦法相對來說是對比簡樸的。磁粉探傷法將風機轉(zhuǎn)子或葉輪繞上電線,通人直流電使葉輪或轉(zhuǎn)子發(fā)生磁場。各個葉片頂部變成一個磁極,然后涂上鐵粉。假如葉片有裂紋,在裂紋的缺口處發(fā)生兩個不一樣的極性,因而將鐵粉吸住。這樣可查出受傷葉片的傷痕地點。這種辦法并不能運用與所有的風機,因而用戶需求特別留意這點。
滲透滲出的辦法是對比準確的一種辦法,但是相對來說也對比的麻煩,用清潔紗布擦凈,再涂上白色顯像液(質(zhì)量分數(shù)為5%的鋅白拌勻于質(zhì)量分數(shù)為30%的膠棉液,然后再參加質(zhì)量分數(shù)為20%的苯、質(zhì)量分數(shù)為50%的丙酮稀釋),待枯燥后,如有裂紋即會在白色底色上顯示出顯著紅色紋理。這種辦法關(guān)于有些用戶來說可能對比難,因而有些用戶也能夠挑選以上其他的幾種辦法,無論挑選運用哪種辦法只要能檢測出其功率,都是能夠思考運用的。
• 引言
大冶特殊鋼集團第四煉鋼廠的 7# 煉鋼爐為 60 噸國產(chǎn)交流電弧爐,采用布袋除塵方式,其除塵風機及電機的銘牌參數(shù)如下:
電機 離心引風機
型 號: Y6304-8 型 號: Y4-73No31 1 / 2 F
額定功率: 1600 kW 額定壓力: 570 - 375 mmH 2 O
額定電流: 192.3 A 額定流量: 470000 - 874000 m 3 /h
額定電壓: 6 kV 軸 功 率: 954 - 1185 kW
額定轉(zhuǎn)速: 744 rpm 額定轉(zhuǎn)速: 730 rpm
正常情況下,電爐每 70 分鐘生產(chǎn)一爐鋼,為一個生產(chǎn)周期,每個周期共分為 7 個步驟: 1 、加料, 3 分鐘; 2 、加鐵水, 3 分鐘; 3 、供電, 21 分鐘; 4 、供電供氧, 30 分鐘; 5 、采樣, 5 分鐘; 6 、出鋼, 5 分鐘; 7 、堵眼, 3 分鐘。在每個步驟中,電爐產(chǎn)生的煙氣量不同,對爐子的溫度要求也不一樣,因此需要調(diào)節(jié)除塵風機的風量,以滿足生產(chǎn)工藝的要求。若風量過大,損失爐內(nèi)熱量,延長生產(chǎn)周期,浪費能源;風量小,則導致爐內(nèi)溫度過高,可能燒毀設備。
原工頻運行時,通過調(diào)節(jié)進風口導流葉片調(diào)節(jié)風量,電機通過電抗器降壓完成工頻啟動。工頻啟動特別困難,且對電網(wǎng)沖擊較大,并造成電機籠條松動、有斷條的危險。一般啟動后不允許停機,電機始終滿負荷運行,電耗驚人。基于上述原因,四煉鋼決定對 7# 煉鋼爐除塵風機進行變頻改造。
變頻調(diào)速的優(yōu)越性已在通用變頻器中得到充分體現(xiàn),近兩年來,國產(chǎn)高壓變頻器業(yè)已成熟,取得了國內(nèi)眾多行業(yè)的認可,并逐步在生產(chǎn)中推廣應用。四煉鋼廠變頻改造項目部就此項目考察了幾家高壓變頻器生產(chǎn)廠商及其運行現(xiàn)場,最后通過招標選擇了在質(zhì)量、價格及服務上有一定綜合優(yōu)勢的武漢合康電氣有限公司。
• 變頻器選型及特性
變頻器容量選擇的一般原則是,額定輸出電流不小于電機的額定電流。當然,還要考慮實際應用工況,如負載性質(zhì)及實際功率,恒轉(zhuǎn)矩負載時容量應適當選大一些,而有些負載容量可以選小一些,比如葉輪切削后的水泵軸功率減小、鍋爐引風機所配的電機至少留有 30% 的余量等,這時建議根據(jù)實際功率選配變頻器,降低投資費用;環(huán)境溫度超過 40 ℃時,變頻器需降容使用;海拔高度超過 1000 米時 , 每升高 100 米 , 要求變頻器降容 1% 使用 。
電機額定電流 192.3A ,為了滿足 50Hz 時滿負荷運行要求,選用選用適合驅(qū)動高壓異步電動機的 HIVERT-Y06/220 高壓變頻器,額定輸出電流 220A ,其主要性能指標如下:
• 額定容量: 2250kVA
• 適配電機功率: 1800kW
• 額定電流: 220A
• 額定輸入電壓: 6kV ( -20% ∽ +15 % )
• 輸入功率因數(shù): 大于 0.96 (額定負載時)
• 效率: 大于 96% (額定負載時)
• 防護等級: IP30
• 運行參數(shù)自動記錄和輸出、自動故障記錄、限流功能、輸出電壓自動調(diào)整功能、瞬時停電自動跟蹤功能、單元旁路功能、 PID 功能等。
HIVERT 變頻器采用功率單元串聯(lián)疊波技術(shù),每相 5 單元串聯(lián),所有單元都是完全相同的一個三相輸入、單相輸出的交—直—交變頻器,原理見圖 1 ,其優(yōu)點是:
• 吸收低壓變頻器成熟的控制技術(shù)和通用功率器件,可靠性高;
• 輸入側(cè) 30脈沖不可控整流輸入,消 除了大部分由單個功率單元所引起的諧波電流, 大大抑制了網(wǎng)側(cè)諧波的產(chǎn)生。變頻器引起的電網(wǎng)諧波含量滿足 IEEE Std 519-1992和GB/T 14549-93《電能質(zhì)量 公用電網(wǎng)諧波》對諧波含量的最嚴格要求,無需安裝輸入濾波器;輸入功率因數(shù)高;
• 單元串聯(lián)脈寬調(diào)制疊波輸出,大大削弱了輸出諧波含量,輸出波形幾近完美的正弦波,無需輸出濾波裝置,可以驅(qū)動普通高壓電動機,保護電機絕緣不受 dv/dt 應力的損害;
• 采用全中文 WINNT 操作平臺, 12 英寸真彩 LCD 顯示,觸摸屏直接操作,更適合國人使用習慣;
• 輸入電壓范圍寬廣,更適合國內(nèi)電網(wǎng)條件;
• 功率單元模塊化結(jié)構(gòu),可以互換,維護簡單;
• 隔離 RS485 接口,采用 MODBUS 通訊規(guī)約,可以和單獨的上位機或大工程中的 DCS 聯(lián)接,實現(xiàn)智能化控制;
• 控制電源采用 220VAC 和高壓電源雙路供電,運行過程中 220VAC 掉電時,不影響變頻器正常工作;
• 直接高 - 高結(jié)構(gòu),體積小,效率高;
功率單元自動旁路功能,進一步提高了運行的可靠性;
• 工程方案
考慮到變頻器退出運行后,為了不影響生產(chǎn),確保除塵工程正常工作,工程需配置工頻旁路,當變頻器出現(xiàn)故障時,將電機投切到工頻下運行。
圖 3 旁路柜中,共有 3 個高壓隔離開關(guān),為了確保不向變頻器輸出端反送電, K2 與 K3 采用一個雙投隔離開關(guān),實現(xiàn)自然機械互鎖。當 K1 、 K2 閉合, K3 斷開時,電機運行在變頻狀態(tài);當 K1 、 K2 斷開, K3 閉合時,電機工頻運行,此時變頻器從高壓中隔離出來,便于檢修、維護和調(diào)試。旁路柜必須與上級高壓斷路器 DL 連鎖,旁路柜隔離開關(guān)未合到位時,不允許 DL 合閘, DL 合閘時,絕對不允許操作隔離開關(guān),以防止出現(xiàn)拉弧現(xiàn)象,確保操作人員和設備的安全。
工程中保留了原有啟動電抗器 CK ,同時保留原有對電機的保護及其整定,以確保電機工頻旁路時的啟動性能,及實現(xiàn)工頻旁路時對電機的保護和變頻運行時對變頻器的保護。
變頻器大約有 4% 的損耗,以熱量的方式通過柜頂離心風機帶到變頻器外,為了防止室內(nèi)環(huán)境溫度超過 40 ℃,采取了兩個措施:
• 墻體上安了裝兩臺 APB-60E 工業(yè)排氣扇,加強與室外空氣交換;
• 室內(nèi)安裝了兩臺 5P 工業(yè)空調(diào),夏天室外環(huán)境溫度超過 40 ℃時,以制冷方式確保室內(nèi)環(huán)境溫度。
• 控制方案
在煉鋼 周期的 7 個步驟中,對風量的要求不一樣,需要電機運行在不同的速度,其中第 1 、 2 、 5 、 6 、 7 步低速運行,第 3 、 4 步高速運行。變頻器設置六檔速度,分別為額定速度的 40% 、 50% 、 60% 、 70% 、 90% 和 100% ,操作按鈕裝設在爐前的控制室內(nèi),可根據(jù)煉鋼爐的實際工況選擇速度,并將運行速度檔反饋到按鈕指示燈上。
除塵工程的監(jiān)控在距離變頻器安裝現(xiàn)場約 80 米外的操作室內(nèi),變頻器通過 RS485 接口與操作室內(nèi)上位工控機聯(lián)接,雙方采用 MODBUS 通訊規(guī)約。操作室內(nèi)的工控機可以實現(xiàn)對變頻器的啟動、停機、復位和高壓分斷等控制(選擇上位控制允許時有效),設置變頻器各項參數(shù)設置(選擇上位參數(shù)設置允許時有效),調(diào)節(jié)變頻器給定頻率(選擇上位給定允許時有效),并實時監(jiān)視變頻器的運行工況。變頻器輸出頻率和輸出電流,以 4-20mA 方式反饋到 DCS 工程。
在保護方面,變頻器有兩對接點與高壓開關(guān)柜相連,一對接點是“合閘允許”,串聯(lián)于 DL 的合閘回路中,當處于變頻投入狀態(tài),而變頻器無控制電源或故障狀態(tài)時,高壓無法合閘。一對接點是“高壓分斷”,并聯(lián)于 DL 分閘回路,當變頻器在運行過程中出現(xiàn)故障或拍下高壓分斷自鎖按鈕時,分斷變頻器的高壓輸入電源。
• 變頻效果
變頻器 2 月 18 日運抵安裝現(xiàn)場,并于次日安裝到位。 2 月 23 日 7# 爐檢修停機,完成變頻器主電路接線和與高壓開關(guān)柜聯(lián)鎖接線,于下午 6 : 30 變頻器一次投運成功。
理論上,風機的風量 Q 與轉(zhuǎn)速成正比,風壓 H 與轉(zhuǎn)速的平方成正比,軸功率 P 與轉(zhuǎn)速的立方成正比。隨著轉(zhuǎn)速的降低,風機在維持效率不變(風阻不變?yōu)榍疤幔┑臓顟B(tài)下,軸功率以轉(zhuǎn)速的立方關(guān)系下降,電機消耗的電能急劇減。欢捎眠M口導流葉片調(diào)節(jié)時,風量下降導致風機效率降低和風壓的升高,運行工況偏離額定工況越遠效率越低,因此,風量雖然下降了,風機軸功率及電機消耗的電能變化并不大,這就是風機變頻調(diào)速的節(jié)能依據(jù)。
該風機在變頻改造前,工頻運行電流基本保持在 165-170A ,消耗功率約為 1530kW ,變頻改造后,實測運行參數(shù)見表 1 。
變頻運行時,一個周期內(nèi)的平均運行功率為 650kW ,與工頻運行相比,平均節(jié)約功率 880 kW ,一天節(jié)電量:
880 * 24 = 21120 度 / 天
按電價 0.46 元 / 度計算,一天節(jié)約電費:
21120 * 0.46 = 9700 元 / 天
除上述實實在在的電費節(jié)省外,變頻運行還帶來下列軟性效益:
• 實現(xiàn)電機軟啟動,延長電機使用壽命,減小啟動電流對電網(wǎng)的沖擊;
• 調(diào)節(jié)簡便,快捷;
• 易于實現(xiàn)智能控制,下一步準備改造成爐溫、煙氣閉環(huán)控制;
• 減小電爐熱量損失,節(jié)約能源;
• 降低風機噪音,改善環(huán)境;
• 降低風壓,延長風道及風機使用壽命等。
生產(chǎn)負壓風機
通風降溫系統(tǒng)
車間降溫設備
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